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唐钢这样破局铁前数字化转型

日期:2026/02/10
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1月20日,在河钢集团唐钢公司炼铁事业部的中控室内,职工稳坐台前,轻点鼠标便可调整高炉运行参数。以往需要频繁往返现场、凭经验判断的紧张场景,已被实时、精准的数据监控与智能提示所替代。

这一变化,正是唐钢铁前数字化转型升级结出的硕果。原燃料监测系统、高炉炉温与炉渣碱度预测模型等智能化成果的落地,正逐渐推动高炉生产从“经验判断”转向“数据决策”,为铁前高质量生产按下“加速键”。

紧盯关键环节——

高炉操作更加“有据可依”

“铁前生产就像烹饪大餐,原燃料是食材,高炉是灶台,任何环节出问题都会影响最终‘菜品’的质量。”唐钢炼铁事业部高级主任师、铁前数字化转型负责人刘洪新的比喻,道出了铁前生产的复杂性。

作为唐钢四大公司级攻关项目之一,铁前数字化转型升级项目以高炉为核心展开。在该集团科学家团队的指导和帮助下,唐钢自主研发上线两大核心模型,为高炉操作装上了“智慧大脑”。

原燃料质量是高炉顺行的关键。以往,“看料”全凭操作人员的经验和基本功,不仅耗时费力,还容易因人为判断出现偏差。如今,原燃料监测系统如同为产线装上了“智能眼睛”,通过海量大数据分析原燃料成分,能实时捕捉指标异常,准确率达95%以上。

如果说原燃料监测系统守住了高炉“入口关”,高炉炉温与炉渣碱度预测模型则把住了“出口关”。“以前炉温、碱度全靠经验判断,误差大、风险高,一旦失误就可能导致高炉异常。”有着20年高炉操作经验的炼铁技术专家王浙航对此深有体会。

为将经验转化为可执行的标准,王浙航主动加入模型研发团队。该团队每天对比分析上千组数据,优化算法参数,整合100余项实时数据,最终搭建起精准的预测模型。该模型可实时对比铁水温度、硅含量、炉渣碱度的预测值与实际值,超出范围即时预警,并提示炉缸热状态、造渣平衡等潜在问题,让操作人员可提前调节风温、喷煤量等参数。这样下来,每个班次的操作更为精准,班组间的差距也变得更小。

两个系统的成功应用,让高炉操作更加精细化,炉况稳定性显著提升,高炉指标也有了明显改善。2025年12月份,高炉燃料比同比降低10千克/吨,煤比同比提高14.5千克/吨。

聚焦系统升级——

让数据驱动覆盖工作全流程

铁前数字化转型并非只聚焦高炉核心环节,而是覆盖全流程的系统升级。

当前,产线刚性生产要求高,任何环节的问题都可能导致生产效率降低,而烧结工序作为铁前关键环节,其生产稳定性也尤为重要。烧结机箅条因长期处于高温环境中,易出现变形、断裂、脱落等问题,一旦掉落至皮带,既打乱正常生产,又会造成皮带烫损、划伤。传统的监控方式受人为因素影响,存在一定的漏检、误判概率。

针对这一问题,烧结作业区作业长郝建海牵头技术人员,依靠先进的机器视觉技术,自主研发出烧结机箅条监测AI(人工智能)机器视觉模型。

“监测模型通过传感器采集振动、温度、磨损量等实时数据,结合机器学习算法构建故障预警模型,可提前数小时甚至数天识别篦条裂纹、变形、磨损超标等潜在问题,并发出报警信号。”郝建海介绍道。监测模型上线后,烧结系统因箅条问题引发的卡停、料层塌陷等事故大幅减少。更值得一提的是,该系统可准确评估单根箅条的剩余使用寿命,避免了“一刀切”式的整批更换,极大降低了备件采购量和库存成本,实现降本与提效的双重收益。

除此之外,烧结区域还有一套烧结机尾热成像分析系统正在上线调试。该系统可实现生产过程中的亚铁实时监测,在保证亚铁稳定的同时,还可不断动态优化配碳,降低燃料消耗。“当前,我们的固体燃料消耗已经稳定控制在50千克/吨以下,超额完成了目标任务。我对这套系统正式上线后的指标优化工作很有信心。”郝建海说道。

数字化转型的魅力不止于指标改善,还在工作效率提升上。随着智能化建设的推进,唐钢在铁前区域正搭建起完整的数据通道,实现了生产数据的自动采集和传输,17个核心报表均可一键导出,让职工将更多精力投入到降本增效、优化生产的核心工作中。

如今,数据逐渐成为驱动铁前生产的核心要素,智能化应用覆盖从原燃料入炉到烧结配套的全流程,不仅让生产更有保障,还让职工切实感受到了“数智红利”。沿着数字化转型的快车道,“智慧炼铁”的蓝图正一步步变为现实。(中国冶金报)