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本钢炼钢厂精炼工序取消助吹氩枪实现多重效益

日期:2026/01/30
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日前,本钢板材炼钢厂精炼工序实现了一项系统性工艺技术革新。经过多轮技术论证与实践验证,该厂LF炉成功取消传统助吹氩枪,通过工艺整合与系统优化,实现了去冗余、降成本、提安全、促高效的多重突破,为钢铁生产的绿色低碳转型注入新动能。

助吹氩枪作为LF炉传统工艺中的应急保障设备,长期以来承担着钢水精炼过程中的“安全后盾”角色。当钢水透气性较差、底吹效果不理想时,通过顶吹助吹氩枪维持生产连续性,确保钢水成分与温度满足浇铸要求,避免生产中断或事故发生。

然而,实践表明,助吹氩枪在发挥保障作用的同时,也逐渐暴露出一系列制约生产效益和安全水平的问题。一方面,经过助吹处理的钢水纯净度相对不高;另一方面,顶吹作业过程中存在钢水喷溅、人员烫伤、设备机械坠落等安全隐患。同时,每次助吹作业还需增加约200元的成本支出,长期运行费用较高,成为制约工序提质增效的“绊脚石”。

“不能让备用设备拖主力生产的后腿。”基于这一共识,本钢板材炼钢厂成立精炼工序专项攻关小组,围绕“去冗余、强主线、保安全”的目标展开系统攻关。通过深入调研与反复论证,该攻关小组决定拆除助吹氩枪这一冗余设备,转而对底吹氩系统进行全面升级。

在技术实施过程中,该厂重点提升底吹透气砖的质量与可靠性,通过选用更高品质的耐火材料、优化结构设计,有效降低透气砖堵塞概率,显著提升钢包透气性能,使其更好地适应当前高效、稳定的生产节奏;同时,新增底吹氩备用管路,当主透气砖出现异常时,可迅速切换至备用管路,持续保障底吹氩气供应,从系统层面实现对助吹氩枪功能的替代,构建起“主备一体、快速切换”的氩气供应体系。

此外,该厂同步强化人员培训,系统提升操作人员对新底吹氩系统的操作熟练度和故障判断能力,使其全面掌握应急处置流程,确保在异常情况下能够快速反应、精准处置,为新工艺稳定运行提供坚实的人才保障。

助吹氩枪取消后,该厂顶吹作业引发钢水喷溅、人员烫伤等安全风险显著降低,因氩枪故障带来的生产安全隐患基本消除,作业现场安全风险等级大幅下降。同时,该厂设备购置、安装及维护成本明显减少,炉前作业环境得到持续改善。通过底吹系统与自动化控制的协同优化,钢水搅拌更加均匀稳定,钢水纯净度和冶金质量进一步提升,实现了安全、质量与效益的同步跃升。(中国冶金报)