为响应新天钢集团联合特钢公司精益管理要求,推动降本增效工作走深走实,该公司炼钢厂聚焦“钢包沿清理工序成本高”的痛点,自主启动钢包沿清理装置研发与试验攻关,成功破解难题,为生产效能提升注入新活力。
此前,该炼钢厂钢包沿清理工作由外部单位承接,全程依赖拆炉车作业,工序成本居高不下。随着拆炉车项目正式由外包转自营,如何在自营模式下进一步降低运营成本、减少拆炉车使用频次,成为该炼钢厂运行作业区亟待解决的关键问题。针对这一需求,该运行作业区组建专项攻关小组,结合钢包沿清理实际工况,创新设计并制作出3种不同形式的钢包沿清理装置。
经过多轮调试与现场验证,3种装置均展现出显著优势:自投入使用以来,效果良好,装置可高效完成正常工况下钢包沿清理工作,有效替代传统拆炉车作业,大幅降低拆炉车依赖度。在试验过程中,该攻关小组同步做好问题复盘与优化改进,装置整体可控性良好;针对锚钩式刮渣器使用中易出现掉砖的问题,该作业区第一时间与生产厂家沟通,通过调整包沿尺寸,从根源上减少冷钢与镁碳砖的粘结,降低掉砖风险。目前新修砌方案已正式投入使用,设备运行稳定性显著提升。
此次技术攻关不仅实现了钢包沿清理作业模式的优化升级,还带来可观的经济效益。据初步测算,3种刮渣器投入使用后,可有效节约拆炉车运行相关的人工成本、备件费用及燃油费用,为该炼钢厂降本增效目标达成提供有力支撑。
该炼钢厂将持续跟踪装置使用效果,细化运维管理流程,同时围绕生产环节中的其他痛点难点开展技术攻关,以创新驱动生产效率与经济效益双提升,为该公司高质量发展贡献更多力量。(中国冶金报)
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