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河北新金高炉配给菱镁石研究及实践

日期:2026/03/09
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在烧结工序添加白云石等含镁熔剂补充MgO,不可避免会降低烧结矿品位、增加燃料消耗、恶化烧结矿冶金性能。河北新金钢铁炼铁厂瞄准这一痛点,将镁元素补给任务从烧结工序部分转移至高炉工序,以高炉批料定量配给菱镁石,实现MgO精准调控,摆脱两难困境。

烧结性能研究

自2025年2月份开始,新金钢铁在一座1080立方米高炉和一台200立方米烧结机,开展烧结降镁—高炉补镁协同优化,进行了一系列研究。

MgO有利于改善烧结矿低温还原粉化指数,改善炉渣流动性和脱硫效果,因此炼铁工序要求烧结矿含有一定的MgO。对烧结矿来说,MgO含量会抑制铁酸钙形成,降低烧结矿质量,且MgO熔点在2800℃,因此,烧结矿MgO含量高必然导致燃耗高、转鼓强度低、还原性差。实践证明,烧结矿MgO含量控制在1.8%以下为宜。

炉渣中MgO的合理含量并非固定数值,需结合渣中Al2O3含量动态调整。当渣中Al2O3小于14%时,MgO可按需灵活添加;当Al2O3处于15%~17%区间,镁铝比需控制在0.55~0.60;当Al2O3大于18%时,镁铝比需提升至0.65以上。基于这一规律,通过计算每批炉料所需MgO量,得出菱镁石的适配配比,以此将炉渣MgO含量稳定控制在8%~10%的理想区间,从源头实现炉渣成分的精准调控。

菱镁石的主要成分为MgCO3,在炉内分解产生MgO,可从3个维度优化炉渣性能:一是打断高铝渣的硅酸盐网络结构,降低炉渣黏度,提升炉渣流动性;二是优化硫分配系数,当镁铝比≥0.60时,脱硫效率可提升15%~20%;三是减少高熔点化合物生成,将软熔带温度区间缩小20℃~30℃,改善高炉透气性与顺行状态。

工艺流程设计

定量配吃菱镁石需与高炉上料系统深度融合,其核心管控有三个环节:一是原料管控,菱镁石粒度控制在25毫米~40毫米,要求MgO含量大于40%、SiO2含量小于8%,保障与矿石混合的均匀性;二是配比管控,通过皮带秤精准控制,按每批料质量的0.55%~0.65%定量添加菱镁石;三是入炉管控,菱镁石与烧结矿、球团等炉料经皮带输送机充分混合后同步入炉。

操作制度优化

针对菱镁石分解吸热的特性,新金钢铁同步配套调整3项操作制度,维持高炉热平衡与稳定运行:一是热制度调整,确保炉温按Si含量为0.3%~0.4%控制,铁水温度高于1490℃;操作上适当提高风温。二是造渣制度调整,适当提高二元碱度到1.20%~1.25%,三元碱度到1.45%~1.50%,规避碱度波动对炉况的影响;三是料制度调整,将菱镁石布料到中心环带,烧结矿质量提升后,高炉采取抑制边缘的装料制度提高煤气利用率。

工业实践成果

新金钢铁炼铁厂在1080立方米高炉每批料配给0.55%菱镁石,约吨铁10千克,在生产与成本两方面取得收益。一方面是烧结矿质量升级。烧结矿品位升高0.47%,MgO降低0.46%,碱度降低0.06%;转鼓强度从75.84%升高到76.95%,说明降MgO对质量起到一定支撑作用;烧结低温还原粉化指数升高3.4%,返粉率降低0.77%。另一方面,镁石粉耗量降低8千克,燃耗降低2.1千克,成本降低15.12元,品位升高0.47%,影响到单品位成本降低0.4元,烧结矿成本和单品位成本均呈现降低趋势。

通过数据可见,定量配给菱镁石后,随着烧结矿质量提升后,高炉透气性明显好转,压差下降,每分钟风量提高43立方米,燃料比降低5千克/吨,综合入炉品位提升0.68%,高炉产量提升1.36%~1.7%。每吨铁水成本降低10元~15元,年可降成本约1300万元,实现了产量与成本的双向优化。

问题解决方案

在实践过程中,新金钢铁对出现的问题给出对应的解决方案。针对配比偏差引发的碱度波动,通过强化电子秤定期校准与物料粒度管控解决;针对烧结矿质量问题,坚持高炉定量配给优先,避免菱镁石全量加入烧结工序;面对热平衡问题,持续优化风温与富氧率的调控策略,用稳定合适的炉温和物理热抵消菱镁石分解吸热。同时,该厂建立分段管控机制,根据炉渣Al2O3含量动态调整菱镁石配给量,进一步提升调控精度。

高炉批料定量配给菱镁石为高炉炼铁提供了一种灵活、精准的MgO调控路径,既规避了烧结加镁的弊端,又实现了炉渣性能优化。未来,新金钢铁将进一步深化该技术的应用,结合智能配矿系统,实现镁铝比的动态、实时调控,持续挖掘高炉降本增效的空间,为钢铁行业绿色、高效炼铁提供实践样本。(中国冶金报)