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解决转炉、精炼“量不准”问题——八钢炼钢厂合金秤精度攻坚侧记

日期:2025/11/07
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在八钢炼钢厂的称量料斗旁,52岁的设备工程师唐烨蹲在合金秤前,手中的万用表数字微微跳动。“信号又跳了。”他低声自语,“问题不解决,我是真睡不着啊。”此刻,他正带领团队在“精度”这条赛道上,攻克一个又一个技术难题。近年来,该炼钢厂对成本控制提出了更高要求,工艺秤的精度成为影响生产效率的关键因素。转炉、精炼炉等关键工艺秤频繁出现“零点漂移”(秤在空载时示数不归零)和数值跳变等问题,严重影响自动配料和合金消耗的精准控制。

“当时,转炉、精炼合金秤的波动范围较大,传感器安装不合理、限位拉杆断裂、信号干扰等问题,导致数据乱跳……问题一个接一个。”唐烨回忆道。

面对这些难题,他没有退缩,而是带领团队深入现场逐一排查,分析120吨产线中的所有电子秤,制订出9项整改措施,并每周跟进落实。

为消除除尘系统对合金秤的干扰,该团队遇到一个看似简单却难以解决的问题——合金仓在加料时会自动减轻重量。经过对加料系统的全面检查和影响因素的逐一排除,仍未找到原因。随后,该团队对称重和加料过程进行持续跟踪,终于发现:在加料过程中,超低排放除尘系统连锁启动,除尘管道在密闭料仓上部产生向上吸力,通过仓体传导,导致传感器受力减小,秤体显示重量变轻。

这种干扰极其隐蔽,常规检测手段难以发现,且通常只在设备运行时出现,给排查带来很大困难。唐烨带领团队连续多日驻守现场,分析工艺变化,监测除尘系统对称量的影响。通过反复对比数据,他们最终锁定了问题根源。随后,唐烨亲自指导加装专用节流装置,爬上管道高处进行定位、测量,反复调试节流板的开合角度,确保在不影响除尘效果的前提下,最大限度稳定秤体。经过一周的测试,干扰现象消失,称量信号恢复稳定。

正是凭着这种“把问题钻透、把细节抠到底”的工作态度,该团队不仅解决了这一难题,还为今后类似问题的排查积累了宝贵经验。经过持续攻关,该炼钢厂转炉和精炼炉的秤体跳变问题全部解决,电子秤精度显著提升。(中国冶金报)