10月27日,河钢集团张宣科技球团产线开展节能降耗攻关总结会,这是围绕“冲刺年终目标”该产线开展的第二次节能动员活动。一直以来,该产线以“极致降本、绿色发展”为主线,通过流程规范管理、技术改造挖潜、制度严格执行3个维度协同发力,构建起低成本、低消耗的产线节能长效运行新模式,节能效果显著。今年前3季度,该产线吨矿能耗同比降低0.22千克标准煤,风、水、电、气等能源介质单位消耗全面下降,累计降本增效达493.1万元。
流程规范管理顺
全流程管理“织网成势”,激活系统降本潜能。该产线修订、完善原料生产全过程作业指导书,统筹规范原料生产过程中的工艺规程制度、关键操作步骤以及能源管控流程,确保工作有方向、执行有依据、追责有标准。
针对开发氢冶金DRI多元产品矩阵时的关键指标变化,该产线以工艺“配方”设计为重点,以引发能源指标波动的生产指标为关键,制订低成本生产方案,通过动态优化秘鲁铁矿粉配比、配加氧化铁皮等循环物料,降低原料成本286.4万元;推行“避峰就谷”生产模式,将吨矿电耗指标控制在63千瓦时以下、吨矿水耗指标稳定在0.17吨以内,产线定修时段能耗同比下降15%。
按照节能指标分解到位的原则,该产线建立“干部领责、班组承责、岗位践诺”的三级责任体系,将电耗、水耗、燃气消耗等能源介质指标细化到46项具体项目攻关任务中,确保整个生产流程在节能新模式的规范中健康运行。
技术改造挖潜能
技术改造“靶向攻坚”,消除无效能耗痛点。该产线锚定节能降耗目标,组建技术改造团队,不定期倒查关键工艺及设备,确保节能模式可持续开启。据了解,该产线优化一级、二级供配电网络,功率因数提升0.5%,无功消耗显著降低。
该产线突出常态化技术改造攻坚,促进长效节能运行模式可控在控。在对2#回转窑实施系统化降耗攻关中,该产线实施“阀门保压+变频调控”的双举措改造,重构整个水系统运行逻辑——通过关闭阀门,实现水体动态保压留存;动态匹配生产需求,调整供水流量。该产线能源负责人介绍,以前2#回转窑检修时间较长,90千瓦循环水泵必须连续运转进行保压作业,每年无效电耗达20万千瓦时;现在通过阀门改造,实现了“停机即停泵”的效果,年可节约电费达25.1万元,设备节能改造投资仅1天便回收成本。
该产线从电气原理中寻找节能方案,攻坚用电消耗,以利旧的变频器替代软启动器,动态驱动电机运行。经测算,1月—10月份,该产线直接节约电费20.99万元。经过改造,该产线管道腐蚀率下降90%,设备维护成本持续降低,彻底破解了产线设备检修成本偏高的技术难题。
制度严格监管全
为切实提升节能效益、加强数据分析能力、建立点检定修机制,该产线结合能源介质保供岗位风险,在制度编制和设备维护标准设计上综合考量,全面梳理能源消耗点,进一步优化节能方法,取得操作有依据、维护有标准、节能有目标的高效能源管控效果。
该产线持续深化点检定修模式,在赤铁矿配加工业试验中,详细制订成本管控实施方案,采取优化检修方案、调整原料比例结构、时时监测能源消耗等举措,确保各类静、动态能源消耗均在可控监视范围内;执行“岗位操作+设备检修+智慧平台”三级联动作业制,使能源介质在全面覆盖、常态有效运行中处于合力监管状态,实现了能源管理的透明化和数据指标的可追溯性。该产线发挥设备全生命周期管理平台和AI计量分析模型优势,完善能源数据驾驶舱运营、能源流程图管控、能耗对比分析等功能,形成了低碳生产、能耗有效利用的良好局面。
据统计,1月—9月份,该产线天然气消耗同比降低0.24立方米/吨,设备事故率降至每月0.5次以下,为产线平稳高效运行夯实了基础。(中国冶金报)
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