2024年12月份,长钢炼钢厂合金消耗降至20.15千克/吨,创历史最佳成绩,为长钢推进经济炼钢奠定了坚实基础。
合金是转炉炼钢的重要原料之一,用于调整钢液成分,以满足不同钢材对化学成分的要求。由于合金价格普遍较高,降低合金消耗能直接降低原材料成本,是钢铁企业控制生产成本、提高经济效益的关键措施之一。通过优化炼钢工艺、提高操作技术水平、采用先进的合金添加及管理策略等方式,减少合金消耗不仅有助于降低炼钢对稀缺合金资源的依赖,还能推动资源的可持续利用。针对极低成本炼钢的新目标,长钢炼钢厂采取了一系列针对性措施,全力推进合金降耗攻关,进一步助力经济炼钢建设。
一是优化合金使用结构,降低整体消耗。成本管控力直接影响产品市场竞争力。该炼钢厂将炼钢合金消耗控制作为炼钢工序成本管理的重要环节,通过强化市场调研,实时跟踪不同合金的采购价格,综合考虑不同合金结构搭配下的经济成本测算,在保证钢材力学性能和生产操作稳定的前提下,持续优化合金添加结构,确保整体合金使用达到最佳性价比,从而将合金使用成本降至最低。
二是推动合金配加标准化操作,精益管理促提升。规范执行力是推进合金降耗的核心动力。该炼钢厂以关键岗位操作标准化为契机,组织人员对合金配加顺序、时机、成分微调等关键环节及重要参数进行规律性研究,并持续优化合金配加标准化操作模型,使其更加契合炼钢生产实际。这一措施,为该炼钢厂降低转炉合金消耗提供了坚实的技术支撑。
三是强化精益管控,实施合金窄成分控制。该炼钢厂通过深入研究不同钢种对合金元素的具体控制范围,在不影响钢材力学性能的前提下,进一步压缩合金元素控制范围,并在转炉冶炼班组全面推广合金窄成分控制;通过加强合金工对铁水、废钢装入量、冶炼过程、出钢情况等关键环节的把控,精准预估出钢重量及钢水氧化情况,为合理判断合金元素的收得率提供了可靠依据,从源头上有效控制了合金消耗。
四是强化技术创新,推行留渣操作法,提高一倒命中率。合金消耗控制与转炉一倒命中率密切相关,一倒命中率越高,终点钢水成分越稳定,脱氧合金化环节中各合金元素的收得率也越稳定。为此,该炼钢厂创新实施了转炉留渣操作法,同时优化氧枪枪位控制,通过留渣操作,进一步稳定了转炉过程控制,减少转炉喷溅,从而显著提升了一倒命中率。这一技术改进,为该炼钢厂精准判断合金配加奠定了良好基础。(中国冶金报)
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