首钢通钢深挖设备潜力促降本

日期:2025/07/15
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今年初以来,首钢通钢公司深入推进“一引领两融合”群众性主题实践活动,号召广大干部职工积极开展技术创新、小改小革,深度挖掘设备潜力与降本空间。该公司各单位积极响应,职工立足岗位踊跃提出合理化建议,集思广益,推动创新工作不断落地见效。

近期,通钢板石矿业选矿厂碎矿工段针对大2号皮带机联轴器频繁故障、影响生产的问题,自主研发新型尼龙销,有效保障了设备的稳定运行。大2号皮带机作为高转速设备,采用棒式联轴器连接。其原配套的M6、ϕ30毫米尼龙销虽然综合性能良好,但刚性不足,在高速运转中易发生瞬时断裂,影响设备正常运行。为解决这一问题,该厂维修班成员集思广益,决定对尼龙销结构进行改造。他们在尼龙销中部钻出ϕ16毫米圆孔,制成空心尼龙棒,并植入ϕ16毫米、长60毫米的圆钢。该设计兼具尼龙棒的高耐磨性与圆钢的高刚性,能有效避免在负荷过大时出现断裂。改造后设备运行更加平稳。

近日,该公司焦化事业部职工凭借技术优势,成功解决了煤料储罐振动器无底座的难题,自制20个振动器底座,为该企业节约采购成本4000元。在焦化生产过程中,配煤系统通过皮带输送煤料至圆盘供料机,再进入煤料储罐。为满足煤配比要求,煤料需从储罐放出,经综合配比后进入焦炉煤塔,最后由加煤车送入焦炉炼焦。由于煤料在储罐中容易蓬松堆积,过去常需人工用铁锤敲击,既不安全又耗时费力。虽然安装振动器后初步缓解了问题,但平面底座与罐体圆弧不匹配,影响振动效果,而重新设计制造新底座周期长、成本高。为此,该事业部职工利用现有资源自制底座,改造后的振动器运行稳定,效果良好。

近期,该公司炼钢事业部运行作业区围绕240/65吨液体天车副钩“二节钩”过短的问题,在朱志坚创新工作室的带领下,展开技术攻关并成功实施改造。起初,该工作室尝试将原吊环连接的“二节钩”改为链条吊挂,以增加长度避免钢渣和杂物掉入钩头组,但由于链条柔软,挂钩操作不便,反而影响生产效率。为彻底解决问题,该工作室决定采用钢板机加工并焊接成型的板钩结构,确保既延长挂钩长度又兼顾使用便捷性。方案确定后,该工作室各专业人员迅速行动,完成现场测量、设计图纸绘制,并协调机电修造公司加工制作和现场安装。改造后的“二节钩”有效解决了原结构短小和链条挂钩困难的问题,确保了生产平稳运行,同时降低了备件材料费用,减轻了一线职工劳动强度,消除了安全隐患,为该炼钢事业部降本增效贡献了力量。(中国冶金报)