面对严峻的市场形势,安钢集团信阳钢铁有限责任公司2号连铸机班组以“工序极致效率”为核心目标,秉持“学标准、善思考、懂应用”的理念,通过系统化的管理优化与工艺创新,实现自2024年9月3日—2025年9月3日12个月无漏钢事故,关键指标持续提升,成效显著。
在工艺操作方面,该班组全面推进标准化作业,严格执行拉速控制标准,保持中包黑面作业,规范覆盖剂与保护渣的投加管理;针对不同断面制订差异化冷却水流量标准,并重点优化保护渣的理化性能。该班组依据钢种碳含量分段固化二冷配水制度,按拉速动态调整气水比例,显著地提高了铸坯内部质量。目前,板坯低倍检验结果显示,2号连铸机裂纹、中心疏松、偏析等缺陷均稳定控制在1级~2级。
在设备管理方面,该班组强化基础设备状态监测与隐患治理,积极践行“人人都是点检员”的倡议,确保各类设备问题得到及时高效处置。该班组通过强化培训与标准化作业落实,配套推进“师徒带教”,持续提升员工操作能力与异常处置水平。同时,该班组开展全面的生产指标对标,并对连铸机生产过程实施精细化管控;通过优化工序协同联动,实现生产高效、平稳运行。生产数据显示,在未进行大规模改造的前提下,2号连铸机12个月各断面共计刷新纪录21次,无漏钢持续时间较以往提升33.3%。
通过工艺与设备“双轮驱动”,信钢2号连铸机实现了高效、稳定、高质量的生产目标,为该企业应对市场挑战、提升核心竞争力提供了有力支撑。(中国冶金报)
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